作為泵車司機,我們都知道。如果小型混凝土泵車泵送混凝土時,若泵送缸換向沖擊力過大,5種常見的危害是不可避免的: 一是引起泵車臂架抖動,影響其使用壽命;二是使臂架末端軟管擺幅增大,容易碰傷操作人員;三是容易引起主液壓泵吸空,影響其使用壽命;四是使功率損失加大,燃油消耗量增加;五是使噪聲增大,給環(huán)境帶來不利影響。既然問題已經(jīng)出現(xiàn),我們就得全力以赴的想辦法去解決,而不是對其熟視無睹,更不可袖手旁觀。
小型混凝土泵車液壓系統(tǒng)中,A、B油口分別連接2個泵送缸的進、出油腔,主泵交替從A 、B 油口為2個泵送缸輸送高壓油。 右泵送缸有桿腔進入的高壓油,驅(qū)動其活塞桿縮回時,右泵送缸無桿腔壓力油通過高壓油管進入到左泵送缸無桿腔,驅(qū)動左泵送缸活塞桿伸出。當接近開關感應到右泵送缸活塞桿到位后,控制系統(tǒng)發(fā)出換向信號。主泵接到換向信號后,將左泵送缸有桿腔壓力油接通,使左泵送缸活塞桿縮回。左泵送缸無桿腔壓力油,通過高壓油管進入到右泵送缸無桿腔,驅(qū)動右泵送缸活塞桿伸出。2個泵送缸如此交替動作,便可完成混凝土泵送工作。
泵送缸換向沖擊測試
根據(jù)以上原理分析,筆者設計了以下4個沖擊測試方案:
一是在泵送缸上設置3 個直徑為1.5毫米的阻尼孔,在液壓系統(tǒng)中安裝SN閥。此時測得泵送缸換向時的沖擊壓力為14MPa,低壓端吸空時間為70ms。安裝SN閥的泵送液壓系統(tǒng)如圖2所示。
二是將泵送缸上3個直徑為1.5毫米的阻尼孔改為1個直徑為1毫米的阻尼孔。此時測得換向時沖擊壓力為7MPa。關閉泵送缸緩沖裝置時,泵送缸換向時幾乎無沖擊和吸空。
改進措施
根據(jù)以上測試結果,采取以下3項改進措施:一是在泵送液壓系統(tǒng)中增加SN閥,以降低系統(tǒng)沖擊壓力,減輕主泵吸空現(xiàn)象;二是減小泵送缸上補油阻尼孔直徑,以降低泵送缸產(chǎn)生的換向沖擊力;三是采用泵送缸無桿腔進油方法,進一步降低泵送缸的換向沖擊力。采取這3項改進措施后,泵送缸換向沖擊力大幅度降低。
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